杭州皙全:怎樣使含硫廢水達到零排放
關鍵詞:脫硫廢水;工藝優化;防渾濁;零排放
某電廠3臺600MW發電機組均采用脫硫系統濕法石灰石一石膏脫硫系統,設置有2套脫硫廢水處置系統,主要處置流程為廢水經中和、反應、絮凝和沉淀等處理過程,達標后進行排放。系統投運后,處置后的廢水中砷、鍋、鉛、鉻、CODCr硫化物等各項符合國家要求,但懸浮物有時超出規范,由于受系統設計和可靠性影響,每套脫硫廢水排放的數量約為10-15m3/h脫水系統停運或者脫硫廢水處置系統存在影響運行缺陷時,脫硫廢水將無法處理,從而導致脫硫漿液各種有害雜質、離子濃度在一定時段呈現無法控制的趨勢,加速脫硫系統的腐蝕,甚至影響到脫硫效率。另外,依照初始設計,脫硫廢水處置達標后屬于直接外排,也造成水資源的浪費水處理設備。
為實現穩定的達標排放以及優化節能減排效果,對脫硫廢水處置系統進行了多元化優化改造。
1改造方案
由于廢水處置間“三聯箱”處置后的廢水進入廓清濃縮池后有時存在未完全澄清(懸浮物還沒達到規范)就已經開始溢流至清水箱,如圖1所示。因此懸浮物指標無法時刻堅持達標排放。針對這個問題,首先從石膏脫水濾液接收罐底部直接敷設管道至廓清濃縮池,將濾液注入其中,靜置澄清,然后通過設計和安裝了一套廢水廓清濃縮池防渾濁溢流收集裝置,即在脫硫廢水系統廓清濃縮池壁開一孔,高度為廓清濃縮池總高度的1/3處,并在原清水箱旁增設一臨時漿池,用來盛裝濃縮池澄清后的清水,如圖2所示。
2廢水深度處置方案
脫水濾液收集罐中的廢水廓清以后,由于未進行三聯箱的中和、反應、絮凝和沉淀等過程處理,無法排出系統,因此在臨時漿池底部設置一套排除系統,如圖3所示,增加2臺預處置廢水排出泵,將廓清后未處理的廢水輸送至脫硫脫硫廢水三聯箱進行處理,處置完成后的廢水再次排進廓清濃縮池澄清,并在廓清濃縮池中部設置濁度儀,當濁度儀顯示濁度達標后,再排向清水箱,通過清水泵輸送至回收水箱。當廓清濃縮池底部淤泥達到一定水平時,使用淤泥輸送泵進行壓濾,濾渣進行填埋處理實驗室純水設備。
3改造后效果分析
3.1排放指標情況
脫硫廢水出水技術監督檢測數據見表1從表1中可以看到脫硫廢水引入渣溢水處理統后,脫硫廢水出水的各項指標達到廢水《污綜合排放規范》GB8979-1996要求。
表1脫硫廢水出水技術監督檢測數據m/L
3.2主要效果
1完全解決了脫硫廢水懸浮物指標難以達標的問題;
2由于進行了預廓清和二次澄清處理,延長了廢水曝氣時間,更加優化了廢水CODCr排放指標;
3改造后,廢水處置系統不需要與脫水系統同時運行,處置能力從200m3/d提升至350m3/d;
4臨時漿池的排除系統中,兩臺廢水排出泵的出水母管再分別接口至工業廢水精處置系統川和含煤廢水處置系統,這樣有效地解決了脫硫廢水處置系統關鍵設備故障脫硫廢水無法處置的情況,大大提升了脫硫廢水處置系統的可靠性。
5處置完的脫硫廢水,可以直接作為衛生水以及撈渣船的水封補水進行使用,實現了脫硫廢水100%綜合回收利用工業純水設備。
4結語
隨著我國環保要求的提高,火電廠濕法脫硫工藝作為煙氣脫硫的主導工藝帶來的脫硫廢水的處置問題制約著火電項目的發展。國內在脫硫廢水處置的研究、設計和生產等方面存在著投資大,能耗高的問題,大部分的脫硫廢水處置系統都未能正常連續運行,因此,希望通過該電廠目前所采用的優化改造案例,為脫硫廢水處置的工業設計和應用提供較參考。
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